向现状提问题 让问题变课题
——万峰公司推动群众性经济技术创新侧记
刘双群
能不能更进一步提高工作效率、可不可以让成本继续降低、产品合格率可否更高……10月份以来,万峰公司干部职工以解决现场难点问题为出发点,聚焦持续改进,在设备改善、降本增效、智能改造、提质提速等方面持续发问,积极开展技术攻关和课题研究,“人人是问题发现者,人人是问题解决者”氛围日益浓厚。
在破解“拦路虎”中提升能力
万峰公司坚持问题导向,围绕产品预研、提质增效等重点项目,引导职工从现场出发、从课题入手,挑战自我、持续创新,在破解“拦路虎”中提升能力。
某零件加工合格率一直差强人意,该公司811车间组织骨干员工带着对如何提升产品质量的思考、改进加工工艺的思路,前往武汉参观国际机床展。在展会上,他们了解刀夹具的最新前沿技术,参加零部件加工应用技术论坛。回来后,他们改变以往加工思路,对加工步骤和刀具进行调整,经过几次反复成功提高合格率近20%。与此同时,他们对攻关过程进行总结梳理,将成功经验应用到其它类似零件加工中,合格率均有不同程度的提升。
眼界决定境界,观念改变人生。万峰公司员工在参加不同的展会和论坛中汲取营养,通过小渐变积累成大质变,引起更多层次、更宽领域的改善和提升,获得持续不断的发展动力。
在现场答题解题中提质增效
活动中,该公司围绕“立足现状、改善现状”,发挥职工主观能动性,依靠持续的小改造、微创新,“向现场要课题,靠职工解难题”取得实实在在的成果。
如何让关键单一设备减少维修周期?缩短等待时间?万峰公司设备维修人员用行动给出答案。他们将拆卸下来的配件进行拆装、维护,保管好可以再次使用的组件,当这些设备因同类配件出现问题必须更换时,就先行装上,让设备边工作边等待,配件回来后再第一时间装上,提升了检修安全系数和检修维护效率。
印制板检测费时费力,这是个难题,但研制专用工装,提升检测效率肯定可行。该公司调试人员通过查资料、问专家等方式,制作出的专项工装,最高一次检测可达30块,不仅检测效率增加30倍,检测时间还缩短近一半,实现了质量提升及成本管控的双赢。
群众性经济技术创新成效显
创新不论大小,创意无处不在,这是万峰公司调动职工群众广泛参与现场管理、开展“向现场要课题”活动的初衷。
活动开展以来,该公司钳工夏肖寒装修的“精装房”成为同事们追捧的标准。该“房”面积微型,上下两层,“二室一厅”结构,最大的“厅内空间”长约1米,宽约0.4米,高度约0.8米,进去只能弓着身子。夏肖寒通过周密计算和精心排版,对产品蒙皮进行丈量、裁剪、抠形,再通过半蹲、侧卧、拧身、下跪等各种姿势,将此“房”精装得美观漂亮,同事们佩服不已,通过取经将自己的“房子”都变成“精装房”,受到客户好评。
夏肖寒的“精装房”只是万峰公司员工智慧的一个缩影。活动中,该公司职工广泛参与,立足岗位各自亮招,金点子、好建议层出不穷。