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红阳速度

发布时间:2020-10-15点击数:

         在充满收获的金秋九月,航天三江红阳公司项目组和相关部门系统策划,分级实施,全程协同,仅用10天时间就完成整修任务首组产品壳体改制,再次展现神奇的“红阳速度”。

前期因受疫情和各种因素影响,直至9月初,今年需完成的某整修任务产品仍未能回厂,给航天三江红阳公司全年任务顺利完成带来巨大影响。红阳公司领导决定采取公路运输的方式运回产品,经过精心准备,910日车辆准时出发赴用户方运回产品。同时公司项目组对产品返回后的分解、改制、产品总装进行了系统策划,分别编制了专题计划,确保各个节点环环相扣,并准确识别出舱段壳体改制是影响产品复装的关键。912日,公司项目组组织相关部门对舱段壳体改制过程进行了系统梳理,针对现状进行工艺流程再优化,提前做好产品生产钱的各项准备工作,内容涵盖包括场地、人员、工艺文件、工装、ERP系统工艺进程单打印等。到915日,红阳公司各有关部门完成所有准备工作,进入“等米下锅”的状态。

920,首组舱段壳体抵达孝感,红阳公司立刻开启了产品周转“无缝隙连接”模式。当天下午产品出箱后,总装总调部立即安排人员进行产品接收、分解等工作,产品边接收、边分解、边检验、边转向下一工序。负责下一道工序产品去除的廖师傅和他的小组早已待命,产品一到手,立即开展工作。产品去除为纯手工作业,劳动量大且环境差,为了确保节点,廖师傅所在的小组一直工作到21日凌晨两点。稍作休息后,在21日上午又准时出现在工作现场。23日,特种制造部喷漆班在接到舱段壳体后,立即安排人员开展产品喷涂工作。由于产品喷涂分多道工序,且每道工序产品干燥有严格的时间控制要求,为了确保质量和进度,喷涂操作人员在喷涂过程中勤检查,每道工步完成后严格进行自检,发现问题及时处理,避免交检后因问题返工而耽误效率。

920日至930日,得益于前期的充分准备,产品在红阳公司流转过程中所经过的每一道工序均常态无阻,为产品后续的总装测试奠定了良好基础。(文/陈秀荣)

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